姚珍 黃文虎
筆者在計量標準的比對和計量標準的穩定性考核中,發(fā)現音速?lài)娮焓郊矣妹簹獗頇z定裝置在檢定時(shí)示值誤差變化的主要原因有:電磁切換閥關(guān)閉不嚴、密封墊破損漏氣、差壓變送器橡膠管老化漏氣、溫度變送器變差、音速?lài)娮煊谢覊m等。筆者現從原理方面進(jìn)行分析,并提出處理方法供參考。
一、音速?lài)娮焓郊矣妹簹獗頇z定裝置工作原理
當氣體通過(guò)臨界流噴嘴喉部最小截面時(shí),在達到臨界壓力比條件下,即(P1/P)≤0.528(對空氣),其流速達到最大值(音速);當小于臨界壓力比時(shí),氣體通過(guò)該截面上的流速仍然保持最大值不變(音速)。該檢定裝置就是利用臨界流噴嘴的這一特性,作為氣體計量量值傳遞標準的理論依據。
式中:P——噴嘴前滯止絕對壓力,kPa;T——噴嘴前滯止絕對溫度,K;P1——被檢表前或后絕對壓力,kPa;T1——被檢表前或后絕對溫度,K;Cd——流出系數(制造單位給出);Φ——與臨界流函數、喉部直徑等有關(guān)的系數(由制造單位給出);PH——大氣飽和蒸氣壓力,kPa;ψ——大氣濕度;P0——大氣壓力,kPa。
在檢定時(shí)選用不同的噴嘴組合,就可以標定不同的流量點(diǎn)。噴嘴的選擇是從計算機界面上,依照檢定規程,按檢定流量點(diǎn)選擇音速?lài)娮?。然后測量通過(guò)臨界流流量計氣體的滯止壓力、滯止溫度并傳輸到計算機,計算出流過(guò)燃氣表的實(shí)際體積,將流過(guò)的氣體實(shí)際體積值與燃氣表的示值比較,依據式(1)和式(2)計算出示值誤差。
式中:Qvi——被檢定煤氣表的指示流量,m3/h;Qvs——標準器的體積流量,m3/h。
二、常見(jiàn)故障分析
由式(1)和式(2)可知:
1.由于電磁切換閥關(guān)閉不嚴,導致非檢定流量點(diǎn)上的噴嘴漏氣,從而導致計算機上顯示的流過(guò)燃氣表的實(shí)際體積值小于檢定時(shí)實(shí)際流過(guò)燃氣表的體積值,也就是說(shuō)Qvs不變,Qvi增大,δ1增大。
2.密封墊破損漏氣、差壓變送器橡膠管老化漏氣,導致一部分氣體未流經(jīng)被檢表從橡膠管老化部位分流,即相當于Qvs不變,Qvi減小,δ1減小。
3.溫度變送器變差,由式(1)可以看出,當T1(被檢表前或后絕對溫度)增大,其余參數不變時(shí),Qvs增大,Qvi不變,δ1減小。
4.受環(huán)境影響,導致灰塵進(jìn)入噴嘴的頸部,使實(shí)際流量小于理論流量(理論流量是依據式(1)計算的,由于式中Cd、Φ在標準器一個(gè)檢定周期內是不會(huì )改變的)。也就是說(shuō),實(shí)際檢定工作中由于灰塵進(jìn)入噴嘴的頸部,使實(shí)際流經(jīng)燃氣表的氣體要小于理論氣體值,即Qvs不變,Qvi變小,δ1減小。
檢查方法:首先,關(guān)閉電源,用手動(dòng)檢查電磁閥,看其能否正常開(kāi)、閉。其次,用盲板封死噴嘴容器進(jìn)氣口,并關(guān)閉所有噴嘴,使噴嘴器抽到真空度為(-15~-10)kPa。當測量時(shí)間為5min時(shí),其泄漏量不得超過(guò)0.05kPa;測量時(shí)間為60min時(shí),其泄漏量不得超過(guò)0.5kPa。再次,當發(fā)現溫度變送器變差時(shí),用毫安表測量溫度變送器輸出電流,其應在(4~20)mA之間變化,輸出電壓應在24V左右,否則應及時(shí)送檢。
三、處理方法
1.在檢定周期內每年把噴嘴拆卸下來(lái)用無(wú)水酒精清洗。
2.保持檢定室內的環(huán)境清潔。
3.建議生產(chǎn)廠(chǎng)家在進(jìn)氣口處加裝一個(gè)空氣凈化裝置。
4.對裝置應定期比對和期間核查,以便及時(shí)發(fā)現和處理問(wèn)題。
作者單位【安徽省阜陽(yáng)市計量所】
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